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wgl721219 发布于2007-4-14 21:14 79 次浏览 17 位用户参与讨论
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wgl721219 发表于 2007-4-17 17:11:50
不过我们整机装好后跳动都在1丝以内的,发货到客户手里跳动就大了,说明这不是加工时的误差,或者测量,应该是我们的工艺流程不对或者热处理不过关,能否给小弟指点一下一个具体的工艺流程,或者热处理方式。
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唐人风 发表于 2007-4-17 20:20:43
楼主
材料40cr,长度大概有60cm外径20mm左右的长轴,在磨床磨好后0.01以内跳动,放置数日就有0.1mm左右的跳动,这是什么原因。
我们的加工工艺是,锻造,调质,车床,消除应力,精磨。望大侠帮助,还有材料是否有问题,我这个轴是电机轴。

长度大概有60cm?cm?
料是¢20*60还是¢20*600?
如是¢20*600,那么粗磨外圆留0.05-0.07余量,校直工件,时效处理。再精磨。

楼主
不过我们整机装好后跳动都在1丝以内的,发货到客户手里跳动就大了,说明这不是加工时的误差,或者测量,应该是我们的工艺流程不对或者热处理不过关,能否给小弟指点一下一个具体的工艺流程,或者热处理方式。

应力释放引起的?
出厂前试验检查与实际使用工况不同引起的?
轴没变形,结构间隙引起的?
装配不当引起的?
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wgl721219 发表于 2007-4-24 09:15:17
出厂跳动检查各部分都在0.01mm左右,然后发到客户手里客户反映轴变形,然后我们拿回来检查跳动,发现都有5-9丝的变动了,所以非常不解这个问题。
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qhq7 发表于 2007-4-24 09:21:18
你们有让技术人员去客户那里调查吗?
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ourtime 发表于 2007-4-24 12:05:40
这是整机结构和装机问题,材料,工艺都没问题.查一下整机结构设计图.
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末冉天空 发表于 2007-4-24 13:34:40
同意15楼。装配问题
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asun000 发表于 2007-4-24 13:41:07
我们的加工工艺是,锻造,调质,车床,消除应力,精磨
方法是不错就是中间加上  黄师傅的  垂直掉
还有我建议要求高的多几次人工校正和热处理,这个对精密度高的细长轴是比较理想的
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xiaoguo678678 发表于 2007-4-26 22:05:52
仔细调查分析,加工?运输?客户使用?搞清楚是那个环节出问题就解决了!
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