我设计了一个蜗轮蜗杆加一级直齿轮减速的减速箱,现在存在下面问题。首先是噪音,分析后认为是直齿轮原因,一是和装配有关,二是和刀具也有点关系,因为我设计的36牙2模数直齿轮剃齿加工的时候借用了一款31牙2模数的剃齿和剃形滚刀,这可能有点问题。噪音还有什么好的办法提高吗?
另外一个问题就是效率问题,总体减速箱效率大概是70%左右。正反转有部分存在一致性差的情况。最大的相差7个百分点。
请教下如何去提高蜗轮蜗杆的效率(除了增加头数),和正反转一直性,现在发现蜗轮蜗杆啮合间隙有点偏大,是否可减小间隙。
减速箱是在加油后跑和了一个小时,这样跑和有用吗?
蜗轮蜗杆参数 m=1.25  3头 导程角14° 30′蜗杆不变位  蜗轮变位0.5
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已有5人评论

amwfufipks 发表于 2025-2-8 08:44:21
不好意思 说错了  效率应该是60%多点
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lesliehfut 发表于 2025-2-9 06:00:12
把蜗轮蜗杆改为伞齿轮可以提高效率,改变结构、合理选择齿轮参数和精度可以降低噪音。
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dnfon 发表于 2025-2-9 08:27:37
效率不低了,用平面二包会好些
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hu_yq 发表于 2025-2-11 07:40:48
齿轮-蜗轮蜗杆串联的减速机,一般来说,润滑油是个必须考虑的问题。
齿轮油不需要太黏,但是蜗轮蜗杆副需要粘度非常高的润滑油(而且最好部分浸在油浴中)。所以要么润滑油分开,箱子成本提高;要么混在一起,润滑的效果就打折扣。

另外,蜗轮变位以后,接触斑点如何?
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move39193 发表于 2025-2-12 22:58:33
加大螺旋角,效率会高些,也就是在强度允许的情况下减小q值。
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